本報實習記者 龐靜 通訊員 陳世宇 都大龍
第三季度,首鋼通鋼公司圍繞工藝管理、生產管理的關鍵點,堅持點線協同發力,能源挖潛取得較好效果。據統計,該公司第三季度噸鋼電耗較目標降低7.26千瓦時,綜合能耗、發電量、高爐燃料比、轉爐煤氣回收均在超計劃軌道上運行;10月份,月發電量創出歷史新高,比原來發電量提高377.05萬千瓦時。
摳住優化提升“點”
細節是能源管控的關鍵點。在日常管理上,該公司盯住噸鋼綜合能耗、噸鋼發電量和噸鋼電耗等重點指標,在開展能源降耗“三個怎么干”討論活動的基礎上,在全員中掀起能耗攻堅降耗競賽活動,發動職工圍繞制約能源降耗的關鍵點開展創新改造、立項攻關。
該公司煉鋼事業部織密能源管控網,針對公輔作業區供水區域設備運行情況,對中壓系統進行改造,將原中壓6臺泵組和2臺備用泵、主管壓力0.78兆帕的系統運行模式改為壓力0.7兆帕、5臺泵組運行模式,又通過調整出口蝶閥減少泵組額定電流,既保證系統壓力,滿足生產需求,又降低電耗。該公司礦業板石選礦廠在能源降耗上積極推廣應用“四新技術”(新材料、新技術、新工藝、新方法),引進新設備提升生產效率,在保證產能釋放的同時,降低綜合能耗。
同時,該公司針對制約發電量釋放管理的關鍵點,對機組的真空度進行改善,每臺機組比清洗前發電負荷提高8兆瓦,有效提高機組發電效率;圍繞制約發電機組水溫問題,將低溫山泉水通過引流至地下的預埋井內,節約循環水補水,降低循環水溫度,提高發電量。第三季度,該公司發電量日產10次打破歷史紀錄。
繃緊生產管控“線”
工藝、生產是能源攻關的兩條重要的管控線。抓實“點”,繃緊“線”,是該公司在多方面整體聯動上打出的重拳。
該公司在工藝管理上,及時掌握主線單位生產模式變化,結合當前生產特點,做好能源平衡靜態預測,合理確定各系統運行方式。該公司根據能源生產量與使用量變化,對能源管控進行及時調整、動態調整;協調好高爐熱風爐單、雙燒時間和鍋爐、發電機組負荷運行模式,加強日常煤氣、蒸汽、氧氣、氮氣用量平衡;加強能源供應系統和使用單位的溝通聯系,科學合理調控使用量,提高能源利用效率。
在生產管理上,該公司加大水、電、煤氣消耗等能源指標降耗攻關力度,積極開展降低高爐燃料比、煉鋼鐵水消耗等指標攻關活動。攻關中,該公司發揮能源事業部的主導作用:一方面,優化生產模式管控,組織燒結機、棒材、精品棒線錯峰生產,保證電耗水平低的熱軋板生產線滿負荷生產,降低電耗;另一方面,組織鐵前系統開展高爐燃料比攻關,組織鋼后系統開展鐵水消耗攻關,全力降低能耗。特別是在噸鋼電耗攻關上,該公司組織各事業部每周召開電耗分析會,督促各單位加強用電管理;根據產線生產節奏,堅持開展電耗指標日分析、日管理工作,嚴格執行設備啟停規定,及時啟停相關設備,減少設備空運時間;加快組織實施最小管理單元用電計量管控工作,變日分析為即時分析管控,隨時掌握各產線及生產單元用電情況,為電耗指標的持續降低、綜合能耗的有效管控提供了堅實保障。
《中國冶金報》(2020年11月26日 08版八版)