本報訊 近日,從山鋼股份萊蕪分公司焦化廠獲悉,7月份以來,該廠煉焦三車間采取提高焦爐煙氣溫度、調整空煤配比等措施,使脫硫脫硝單套系統煤氣消耗量降至1500m3/h,較6月份降低30%,年可節約焦爐煤氣4400km3,直接經濟效益240余萬元。
據了解,該廠1號、2號焦爐脫硫脫硝系統是關鍵環保項目,也是提升焦爐環保水平的重中之重。自項目投產以來,廢氣排放指標長期保持在大氣污染物超低排放標準以下,取得了良好的環保效益。但由于該項目為新建項目,與原有焦爐系統在一定程度上存在兼容性差的問題,導致熱風爐系統煤氣消耗較大。
針對此種情況,該廠組織團隊全面開展診斷工作,加強焦爐生產組織,根據焦爐爐體嚴密性等級,檢查蓄熱室密封,通過提高原煙氣溫度的方式,降低熱風爐系統的設置溫度;進一步加強熱風爐系統煤氣過剩系數測量,實現空氣和煤氣配比的精準調節,最大限度地確保煤氣燃燒充分;對焦爐煤氣管道進行帶壓開孔,安裝校準精密測量儀器,確保計量準確。同時,該廠發動職工對脫硫脫硝系統的密封性進行全面檢查,及時對泄漏點進行封堵,減少系統的熱量損失。針對系統煤氣阻力大的問題,該廠全面分析原因,通過清理脫硫塔濾管反應器、加大系統除塵噴吹力度等方法,堵塞問題得到解決,煤氣消耗有效降低。 (張波 閆東鵬)
《中國冶金報》(2020年09月03日 08版八版)