本報通訊員 劉湛 侯麗娜
今年第二季度以來,唐鋼能源科技分公司貫徹落實“產就高效率”理念,統籌謀劃,精準發力,進一步強化能源成本管控,實現降本增效564萬元、噸鋼降低動力成本6.56元,取得明顯成效。
優化工藝 減少能源浪費
“今天上午一鋼軋廠1700線躲峰生產2小時,收到信息后,我們與產線溝通,跟蹤生產情況,及時關停軋機供水泵組、層流供水泵組、冷卻塔風機等設備,節電9600千瓦時。”7月17日下午,該公司生產調度會上,南區給水作業區日班作業長梁宏書正在匯報節能降耗措施落實情況。
該公司最主要的耗能設備為動力設備,包括各種水泵、鼓風機、送引風機、除塵風機、空壓機、冷卻塔風機等,在保證產線生產穩定順行的過程中,各種動力設備在運行方式上存在冗余現象,造成能源成本浪費。
該公司落實“不過剩”的理念,組織技術人員逐個工序梳理存在多余的動力設備,有針對性地采取相關措施,通過優化生產工藝、合理調整動力設備運行方式,在保證能源供給滿足生產需求的同時,最大限度地減少能源浪費。
該公司提前跟蹤生產信息,根據產線生產情況,合理制訂給水系統和壓空系統設備運行方案,在節水、節電方面取得顯著成效。其中,該公司給水系統配合產線停運、檢修及生產安排,及時停運部分泵組,并對部分產線供水泵組進行改造,優化生活水錯峰供水方案;壓空系統根據產線生產情況及時對空壓機進行卸載,調整空壓機電流值,降低空壓機負荷。第二季度,該公司給水系統和壓空系統共節電達225.88萬千瓦時、節約自來水達4.2萬噸,累計增效145.44萬元。
全員檢修 降低費用
該公司深入推進降低檢修費用工作,打破原有檢修分工協作,實施以檢修中心為主,各作業區支援全員檢修,充分發揮各崗位間的專業協同作用,崗位、點檢、技管配合檢修人員共同完成檢修工作。
6月初,該公司設備系統計劃實施南區3200高爐定修。此次定修包含的項目非常多,單純依靠現有的檢修人員無法確保順利完成檢修任務。為此,該公司檢修中心與各生產作業區共同申請承擔此次定修項目施工。該公司各生產作業區主動認領自檢自修項目,鐵前作業區承擔鍋爐清灰和過濾器清洗項目,熱電作業區承擔發電機冷卻器清洗項目。項目檢修過程中,該公司各作業區作業長帶領崗位人員,配合檢修人員共同拆裝設備、疏通管路、清洗內部裝置。在該公司各作業區密切配合和全體職工共同努力下,最終圓滿完成此次定修任務。
與此同時,該公司嚴格控制備件申報和領用,梳理備件庫存和停用設備,并建立備件檔案下發到各作業區,通過資源共享,充分消耗舊設備備件。截至目前,該公司已在內部區域組織調劑450多臺套備件,節約備件采購費用達30萬元。
創新維檢模式 提高設備效率
“我們對南區熱電作業區4號汽輪機進行檢測后發現,該汽輪機的震動、溫度等各項參數均處在正常范圍,因此可以取消檢修,讓其繼續堅持運行,可節省人工、材料、檢修費20萬元?!?月13日上午,該公司設備系統總結會上,設備科科長趙玉栓進行匯報。
提高設備運行效率是降低成本的有力抓手。該公司落實“不過修”的理念,推行監控性檢修和預防性檢修,充分給予檢修緩沖時間,延長設備使用周期,進一步降低檢修費用和備件消耗。
“實施監控性和預防性維修,對點檢準確率有著很高的要求。我們對超期運行的設備加強監控,運用先進檢測手段,精確掌握設備劣化趨勢和運行狀態,及時修復排查設備隱患,有力保證了設備安全穩定運行?!壁w玉栓介紹。
電氣設備管理是設備管理的重中之重。該公司電氣設備多且較為分散,點多面廣給日常設備點檢帶來困難,尤其是變壓器、開關柜等供電設備,如不能及時發現隱患,可能會造成產線停產,造成經濟損失。為此,該公司為所有電氣作業區配備遠紅外熱成像儀,用于電氣設備的隱患排查;對各電氣作業區規定嚴格的點檢路線和周期,各作業區對所屬電氣設備進行精細檢測,及時消除設備隱患,保證了產線的高效生產和穩定運行。
《中國冶金報》(2020年08月13日 08版八版)