能源消耗是影響生產成本的重要指標。方大萍安鋼鐵安源軋鋼廠通過技術改造和加強內部管理,實現“開源節流”,降低新水消耗。保持全國先進水平。
在鋼鐵企業,軋鋼工序是用水大戶。加熱爐的汽化冷卻、軋輥、軋件的冷卻及電機降溫等等,在生產過程中都需要持續補充新水,保證軋機的正常運轉。如何降低新水消耗?
通過技術改造實現“開源”。利用檢修時機,組織員工自己動手對各生產線廠房外水溝進行改造,加大外排水的回收利用,預計在雨水季節可以回收用水量3-5t/h。5月份,利用高棒加熱爐檢修的機會,在加熱爐旁邊砌了一條水溝,把雨水引入到主溝以循環利用。
加強能耗管理實現“節流”。對內,從分廠到車間、到班組各崗位,廣泛宣傳節能措施,不定期抽查節能操作落實情況,發動員工參與現場“跑、冒、滴、漏”的查處。利用停機時間安排維修人員對生產區域的管道閘閥進行專項整治,在保證生產工藝要求和生產安全的同時減少用水量,杜絕長流水。對外,加強與動力等相關單位的溝通,完善用水管理計量網絡,將水泵房補水量、補水壓力等計量點通過網絡接入操作系統,做到實時監控,發現異常及時匯報溝通。
通過將各項措施落實到位,今年1-3月份,萍安鋼鐵安源軋鋼廠新水消耗為0.135m3/t,在國內同類型軋制線中位于前列。4月份、5月份該廠新水消耗為0.107m3/t、0.113m3/t,對比一季度新水消耗進一步下降。(劉新)