本報訊 6月10日,筆者從安鋼集團第二煉鋼廠設備材料科獲悉,該廠的內部設備工藝革新項目“廠房二次除塵系統反吹風機改造”,投入運行1個月以來,不但顯著改善了煉鋼主廠房內部空氣中粉塵顆粒物的懸浮量,還有效改善了職工作業現場的環境質量,而且粉塵顆粒物排放值穩定在6毫克/立方米以下,達到了國家超低排放標準。
2018年10月10日,該廠轉爐廠除塵系統(即GFC袋式除塵系統)完成了粉塵顆粒物排放值與生態環境部監測網的聯網,粉塵顆粒物排放值接受生態環境部監測網的實時監控。該除塵系統設計處理氣體流量為132500立方米/小時,單條濾袋過濾面積為3.39平方米,單室過濾面積為284平方米,系統除塵器總面積為3080平方米,過濾速度達到0.71米/分鐘,除塵效率達到95%以上。
與生態環境部監測網聯網以來,該除塵系統運行穩定,粉塵顆粒物排放值完全滿足國家15毫克/立方米的排放要求。但是,在實際運行維護過程中,該廠設備管理人員和維修技術人員發現,除塵系統反吹風機位于2層平臺,不利于日常點檢。另外,反吹風機額定功率較小,每小時流量不足8000立方米,每天都需要關停主吹風機進行強制反吹風,反吹風過程中受反吹風機額定功率影響,除塵過濾袋積灰嚴重,導致除塵過濾袋更換頻繁,不但增加了除塵系統維護工作量,而且還造成反吹風時間過長,嚴重影響除塵系統的工作效率。
為了徹底解決除塵系統運行過程中發現的這些問題,該廠按照“高起點、少投入、快產出、高效益”的技改方針,決定對除塵反吹風系統大膽進行工藝優化升級和技術革新改造。他們首先將反吹風機移至地面,解決了日常點檢不太便利的缺點,縮短了日常的維護時間。同時,他們還對反吹風機系統的關鍵設備進行了改造和更換,將原額定功率為15千瓦時的電機改為額定功率為18.5千瓦時的電機,電機帶動的風葉壓力由原3187帕改為3700帕,單位流量提升至12000立方米/小時,通過提升反吹風機功率,反吹風時間由每天4小時縮短至每天2小時,反吹風效率提升50%,同時主吹風機停機時間縮短2小時,除塵效率提升10%以上。
該廠設備管理人員介紹,反吹風機改造的最終目的是確保除塵主風機24小時連續運行,努力提高二次除塵效率,為持續改善生產現場環境奠定了堅實的基礎。 (張青林)
《中國冶金報》(2019年06月20日 08版八版)