今年以來,鄂城鋼鐵公司寬厚板廠積極踐行“三個一”理念,以問題為導向,將算賬經營融入精益設備管理各環節中,實干、快干、巧干,深入推進降本增效工作,以強有力設備保障助力產線高效生產。
一起來看看他們具體是怎么做的吧。
實干,小改造有大提升
寬厚板廠旋流池現場有兩個氧化鐵皮池,但當檢修時,時常出現容量不夠問題,難以滿足日常生產需求。
針對這個問題,設備管理室技術員程文嶠、黃樂新與熱軋車間職工肖凡一起商討方案,共同對收集水管及污泥干化機進行了設計改造,利用廢鋼板、廢軌道自己制作卷揚裝置,更改出料方式。改造后,年節約維保費用6萬元。
快干,齊動手解燃眉之急
自雙機架生產以來,隨著寬厚板軋機效率的提升,精整工序過鋼量更加頻繁,對精整系統設備維護提出了更高的要求。
如何緩解矛盾,確保精整設備的日常維護?大家聚在一起想辦法,提出要全員發動,充分利用好精整線每一個檢修停機時間。
說干就干,10月份,精整產線8小時設備停機檢修空隙,設備管理室負責人韓洪瑞組織設備人員與精整車間班組長近20人,組成突擊隊,對修磨臺架鏈條鏈板進行修復。經過4個小時的維護,修復鏈板近200多個,設備狀況得到較大改善,運行一個月來,未出現鏈條拉斷的故障。
巧干,修舊利廢降成本
大力倡導修舊利廢,每一分錢都較真,每一個人都擔當,各崗位涌現出一批“修復達人”。
進口硬度檢測儀由于線路損壞,導致檢測儀擱置不能使用,再申報新儀器費用較高,熱軋電氣作業區點檢員黃劍主動請纓,經過連續三天學習鉆研,最終成功修復,節約費用近2萬元。同時,他還修復顯示器兩臺。
熱軋車間點檢員范維余發現液壓凈油機真空泵損壞不能使用,而更換新真空泵需要近萬元,便主動上網學習真空泵原理,最終完成真空泵修復,并及時投入到精軋機伺服系統中,避免了事故發生。
這樣的“修舊利廢”故事還有很多,精整車間江景斌帶領班組修復干油分配器、液壓缸,熱處理車間楊俊帶領班組修復定量給油器等,節約費用近30萬元。(韓洪瑞、黃亞群)