鄂城鋼鐵煉鐵廠自動化車間
原料電工班
堅持發動職工向內挖潛增效
圍繞“故障時間”“修舊利廢”等
關鍵班組指標
深入推進提升工作
助力煉鐵廠高效順產
1--9月份
班組修舊利廢指標
提升度高達146個百分點
電氣故障誤時指標
提升度達到91個百分點
獲得三季度“關鍵指標進步幅度最大班組”
“快點!再快點!”
班組圍繞保證高爐,燒結供礦進行智能化改造,提高設備作業率。原料備料區在生產過程中易出現取料過大和滑觸線下方積礦現象,導致集電器撞壞和滑觸線損傷,造成生產中斷。
“一旦出現這樣的故障,處理起來,起碼要半個多小時,加上班組有時候人手不夠,會影響到煉鐵廠整個生產效率。”當大家都在處理故障的時候,班長則在思考著,如何能快點,再快點讓生產恢復?
班長帶領大家進行設備改造。在集電器兩側加裝了防撞開關,一旦出現積礦情況,就可以通過中間繼電器使PLC接收信號,發出報警,讓行走變頻器停機,避免故障發生。不僅能快速恢復生產,還讓集電器撞壞問題明顯下降。
由于嚴格工作日常管控,今年,故障誤時有7個月達到故障“0”誤時?!翱禳c!再快點!”也成為班組工作追逐的目標。
?“西瓜 、芝麻”一起撿
“精打細算,遇荒不亂?!卑嘟M積極發動班組成員每月進行修舊利廢活動,對變頻器、軟啟動器等進行維修,對廢舊集電器等進行拼裝使用。今年,修舊利廢每月達到2萬元以上。
與此同時,班組參與的“備料區機臺防撞裝置改造”和“16#配料圓盤皮帶漏礦改造”2個設備改造項目,直接創效60余萬。實施了備料3#堆取料機無人化改造,實現中控室遠程精準定位堆料、取料操作,現場無人化,節約人力資源和時間成本。
“滴水成河,聚沙成塔?!卑嘟M開展“大討論、大整治、大提升”活動,引導班組員工從點滴、從身邊、從崗位做起,全員參與節支降耗,實現了每天降低電耗20000度。每月班組組織2次OPL單點課培訓,對現場改善方面存在的問題進行現場解讀和整改活動,保障生產穩定順行。
原料電工班只是煉鐵廠班組的一個縮影。如今,“指標一點一點提升,成本一分一分地省,效益一分一分地掙”,已經成為煉鐵廠所有班組的共識。
獲得三季度“關鍵指標進步幅度最大班組”
原料電工班只是鄂城鋼鐵班組的一個縮影。如今,“指標一點一點提升,成本一分一分地省,效益一分一分地掙”,已經成為鄂城鋼鐵所有班組的共識。(何曉宇 晏芳)