今年以來,重慶鋼鐵煉鋼廠行車作業區認真落實“算賬經營”要求,堅持算好、算準、算細日常的每一筆消耗,找準異常消耗,開展自力項目,加大修復力度,深挖全員崗位創新創效,讓算賬經營、價值創造蔚然成風。
降低行車走輪消耗
去年,煉鋼廠行車作業區350t行車大車走輪非周期下線36個,造成行車多次檢修更換及線下修復,成本費用浪費嚴重。在確保行車安全運行的情況下,行車作業區通過全面排查解決行車走輪“行走路面”的問題,在年修期間,通過“鋁熱焊”對軌道一一焊接,消除了軌道斷點隱患;同時通過深入分析,引進“涂油器”,降低摩擦系數,解決行車走輪輪緣摩擦的問題。
截至目前,減少行車走輪消耗6個,降低成本23.86萬元。
自制隔熱板
煉鋼廠出坯跨行車高度為12m,在行車下方堆放高溫板坯后,司機室溫度達到了62℃,煉鋼廠行車作業區組織人員到現場勘察,計劃在出坯跨共6臺行車司機室外包裹隔熱材料,供貨商制作需花費30萬元,綜合考慮現場環境及作業區成本后,決定組織人員自主制作、安裝隔熱板。
自制隔熱板僅需材料費0.4萬元,共節約費用29.6萬元。
自主修復減阻接觸器
行車作業區開展開展V3液壓站、電纜卷筒、減阻接觸器等備件自主修復。“接觸器觸點損耗后我們沒辦法,但是線圈損壞我們能夠自主修復!”作業區點檢員積極響應,通過自主檢修或線下備件組裝修復4套備件作為備用,保證了備件可控,成本降低。
目前,已修復4臺AF460-30型號減阻接觸器,節約費用1.7萬元。(林建 胡霞)