煉鐵廠高爐噴煤凈化作業區根據各個高爐的噴煤特點,采取平衡制粉量和粉倉儲量,設備微改造,加強日常管理等舉措,細處算成本、實處要效益,噸粉動能成本比目標值下降12元,年節約電費57.8萬元。
精準平衡 減少氮耗穩定噴吹
為減少煤粉調度中的氮氣消耗,作業區根據各個高爐的噴煤量,精準平衡各制粉系統的制粉量及粉倉儲量,在制粉系統啟機、停機及正常生產中,嚴格控制溫度及氧含量,杜絕因超標造成的系統沖氮,減少不必要的氮氣消耗。此外,針對煤粉輸送濃度偏低的情況,積極優化工藝操作參數,通過降低噴吹罐罐壓、減少管線補氣等手段來提高煤粉輸送濃度。
設備微改 功能提升節省電費
為避免原煤倉懸料造成制粉系統頻繁啟停機引起的電耗升高,作業區對原煤倉進行防懸料改造,采用壓延微晶板提升煤倉內壁的光滑度及耐磨性,優化煤倉的空氣炮噴管結構,由“斜插直管”改為“直角彎管”,并將噴管材質升級為不銹鋼,提升了煤倉錐部的沖擊效果。改造后,原煤倉原煤倉下料順暢,未再出現懸料情況,每年可減少電費57.8萬元。
先到先用 巧用心思氣耗立減
針對原煤含水量高造成的煤氣成本增加,采取“先到先用”的原則,提升原煤的濾水空干時間,積極協調高爐提升制粉用熱風爐余熱輸送,保持日常送熱溫度140℃以上,最大限度減少高爐煤氣的使用量。
管在日常 眾智眾力齊心降本
在日常管理方面,作業區下足功夫,通過開展能源培訓并制定管理辦法,按照板塊及區域將現場用能進行網格劃分,落實責任人。推行節能操作規范,培養員工的節能意識,減少各種不必要的浪費和損失,發現跑冒滴漏及時處理。同時,鼓勵員工提出合理化建議,對在降本工作中表現突出的員工給予表彰和獎勵,充分調動員工的積極性和創造性。
降本增效工作任重而道遠,噴煤凈化作業區秉持“每一個指標要深摳、每一分錢都要計較”的態度,追求極致效率、極致效益,做到崗位“算賬”人人參與,狠抓降本增效,釋放挖潛活力,為企業創造更大的價值。(田國慶 羅靜)
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