什么是粘結停車?
在煉鋼廠連鑄澆鋼過程中,結晶器銅板與鋼水之間潤滑不好,鋼水將與結晶器銅板發生粘連,粘連介質冷卻后將形成薄的初生坯殼,初生坯殼在拉坯力作用下將被撕裂,形成粘結點,粘結點出結晶器下口時將導致漏鋼事故,操作人員在處理粘結點時執行停止拉坯操作,這一過程,稱為粘結停車。
粘結停車有哪些影響?
粘結停車影響鑄坯表面質量、熱送率、恒速率,是連鑄生產的瓶頸問題,2022年,公司粘結停車頻次高達0.21次/爐。
為解決上述問題,煉鋼廠連鑄澆鋼連鑄機長黃祖應通過對粘結停車現象進行現場跟蹤、數據統計分析,發現在連鑄開機及換包第1爐、換水口、大包交替期間,發生粘結停車占比高達78%。針對以上難題,他立足現場,緊盯澆注過程,不斷分析總結原因,排查異常,公司粘結停車頻次逐漸下降。
如何解決粘結停車?
點化冷鋼求突破
針對連鑄開機及換包第1爐時,結晶器內鋼水液面結冷鋼的問題,他提出低拉速時定期探測結晶器內的冷鋼,最終確定了“間隔20秒將冷鋼壓入1次鋼水”的方法,解決了該問題。該方法實施后,連鑄開機及換包出現的粘結停車現象,由0.047次/爐降低至0.019次/爐。
觀察液面調流場
由于連鑄機在換水口后,結晶器內鋼水的流場發生變化,換完水口后需重新找到鋼水的流暢穩定狀態。他通過比較結晶器內南北兩側保護渣燃燒火焰大小的方法,判斷流場的穩定性,提出采取氬氣動態調節的方式,解決了該問題。該方法實施后,鋼水液面活躍、流場均勻,粘結停車現象由0.032次/爐降低至0.013次/爐。
控制鋼流穩液面
大包交替期間,由于中包內鋼水靜壓力發生變化,結晶器液面也會發生波動。針對該問題,他采取了“液面補償法”及“大包小鋼流開澆法”,減輕了大包換包時對結晶器液面波動的影響。該方法實施后,粘結停車現象由0.011次/爐降低至0.008次/爐。
2023年,在他一系列工藝優化后,在12月份,公司煉鋼廠的連鑄粘結停車頻次降到了0.11次/爐,刷新歷史紀錄。粘結停車頻次的大幅降低,不僅提高了鑄坯表面質量,降低了廢次降,還有效控制了粘結漏鋼事故,為公司煉鋼澆鑄生產的穩定順行注入了強勁動力。(張穎 黃祖應)