為降低員工勞動強度,推進智慧工廠建設,寶武集團中南股份煉鐵廠組織員工開展專項攻關改善,日前成功完成智慧化升級改造燒結混料控制,實現降本增效。
燒結混合料水分的控制是燒結生產的重要環節,不僅影響垂直燒結速度,還影響燒結礦的成品率、生產率和轉鼓指數?;旌狭纤中?,燒結速度快,但成品率低,返礦量大,轉鼓指數下降;混合料水分大,燒結速度慢,生產率低,各種消耗增加。因此,對混合料水分進行準確測定和自動控制,是實現燒結生產優質高效的必要保證。
現行煉鐵廠燒結區域的返礦加水波動大,當有其他區域用水時,水量便會產生波動,時大時小,導致不能精確加水;同時現有的返礦加水也無法測定加水量,現行的加水量僅靠管徑大小及閥門開度進行調節,無法做到精準控制加水量。并且現場返礦加水無法自動控制,每次開停水都需要人工手動操作,人員勞動強度大。
改造前,煉鐵廠燒結區域設備點檢四班對5燒返礦加水裝置存在的問題進行了分析和討論,根據現場的實際情況,制定了詳細的改善計劃和流程。首先是設計高位水箱,原來的返礦加水,在日常使用中,無法有效保障水壓穩定,從而導致生石灰的消化率不高,經過小組成員現場分析,決定在配料倉上方加裝一套高位水箱,將水先引入高位水箱后,由高位水箱進行放水,保障其水壓穩定;接著便是增加遠程控制,小組成員安裝了電磁閥及流量計并對水量進行監控;最后是同步現場安裝相關控制系統,實現遠程操作。
改造后,該班組骨干經過一周的運行情況跟蹤,加水時加水量能夠精確計算,并且能夠實現遠程開、關操控。經過計算,此次改造可產生年經濟效益17萬元。(張偉杰)