“每一分錢都要較真、每一分鐘都不耽擱、每一個人都要擔當”的“三個一”管理文化理念,是對鄂鋼精神的延續與傳承。時代在變,精神不變;環境在變,精髓永恒。傳承鄂鋼精神、弘揚鄂鋼文化、延續鋼城血脈、凝聚文化內核、體味精神實質,樹立文化自信與自豪感,是我們應對鋼鐵寒冬的底氣和信心。
軋材廠自動化車間負責四條產線的電氣設備運行維護及檢修管理,電耗是該車間關鍵指標。今年以來,該車間發動全體電氣職工認真踐行“三個一”管理理念,積極開展電耗攻關,讓“每一度電都不能浪費”深入每一個自動化人的內心。
一起走進他們的團隊,看看他們是怎么做的吧。
棒一:減少地輥空轉造成電能浪費
自動化一班在深入現場觀察時發現,當短尺較少時,4CS操作工手動剔短尺較方便,于是長期啟動手動剔廢開關,導致剔廢地輥長期處于空轉狀態,不僅造成能源的極大浪費,還加大了設備磨損速度,甚至時常因超負荷運轉而燒毀電機。
“每一分錢都要較真,絕不允許白白浪費電能?!弊詣踊瘏^域師汪永根迅速組織召開班組會,大家集思廣益,制定解決方案:修改手動剔廢操作程序,當手動剔廢操作開關啟動時,給一個30秒的脈沖,30秒后剔廢地輥自動停止,再次操作時必須重新開啟。同時進行培訓,講明剔廢工作原理和方法,督促職工規范操作,提高節能意識。
方案實施后,減輕了設備維護強度和費用,按剔廢電機功率及節約運行時間算,每天可節約電耗約240kWh。
棒二:將傳動裝置風機改為自動分閘控制
經過長時間在現場的觀察,自動化二班班長管博發現,現場傳動柜有如下缺陷:2#、3#剪、16#、17#、18#傳動裝置風機不能自動分閘,每次分閘必須人為操作,導致風機常常不能及時合分閘,長時間運行造成電能浪費。
發現問題后,管博帶領班組成員集思廣益,制定解決方案:利用中間繼電器與風包接觸器并接以實現自動分閘功能,并預留10分鐘延時運行時間,同時增加報警功能。
按一臺風機約2KW的功率、該5臺電機每天節約三分之一的運行時間算,每天可節約電耗約80kWh。
現場糾正浪費電能現象
自動化車間負責人牛福廣介紹車間電耗完成情況時說:“以上措施只不過是我們努力降電耗的冰山一角,我們車間職工日常穿梭在生產現場,隨時隨地監管并糾正現場浪費電能的不良習慣,比如我們會及時關停臨時降溫風扇、空調等用電設備;優化主輔機聯鎖停機PLC程序,按需啟停相應數量的電機;梳理風、水、油等輔機存在隱形浪費電能的情況并及時整改等等?!?/p>
不積小流無以成江海,正如該車間職工常說的:“你降幾度,我降幾度,每日眾人合降幾萬度?!彪S著全員投入降電耗行動,自動化人在平凡崗位上“一點一滴”的積累,該車間上半年電耗均完成指標:棒一產線降耗2kWh/t,每天節約電耗6000度;棒二產線降耗3kWh/t,每日節約電耗10000度;棒三產線降耗3kWh/t,每日節約電耗11000度;2023年上半年三條棒材產線共節約用電成本230萬元。(王娟)