班組員工是生產任務的執行者
是生產設備的直接操作者
設備怎么用才順手
怎么樣操作效率高
他們看得最清楚
他們的創造最接“地氣”
扎根基層、愛崗敬業
在創新創效的“舞臺”
持續攻堅、成果不斷
快看Ta們
這波兒花式操作
氣相色譜巧“延壽”,降本增效共踐行
制造管理部化學檢測作業區原輔料分析二班,是一支鏗鏘有力的“玫瑰班組”,她們嚴格把控進廠原輔材料、煤氣油脂等化學成分檢測質量關,為公司生產工藝方案制定、原輔材料結算提供準確及時的數據支撐。
針對煤氣試樣含水量和雜質高,潔凈度低,導致氣相色譜儀核心部件色譜柱活性降低,使用壽命縮短,分析成本增加的問題,班組成員堅持以問題為導向,積極組織開展多次“頭腦風暴”,集思廣益,經過不斷地摸索試驗,成功利用玻璃管內加玻璃棉和分子篩,自制成簡易的煤氣凈化裝置,達到進一步凈化煤氣的作用。
該裝置已成功受理發明專利,實施前每年需消耗4根色譜柱,耗費12800元,實施后每年僅消耗1根色譜柱,實現降本9600元。
靈感突現,創新先行,員工智慧巧解設備難題
物流運輸部設備作業區檢維修班組,主要負責區域內所有設備的維護保養任務,班組員工都是工齡幾十年的老師傅,不僅手巧,而且思維靈活,“土”辦法多。
針對翻車機零度軌道與地面軌道對位無穩定可靠的零位基準面,造成每次調整凸輪控制器的時間長、效率低、穩定性差,翻車機在使用一段時間后鋼平臺軌道對位又發生變化,電氣需要經常性進行調整。檢維修班組員工充分發揮自身特長,制作翻車機自動機械定位裝置,確保翻車機平臺軌道與地面軌道對中度可靠。
自設備安裝運行以來,翻車機平臺軌道與地面軌道對中誤差控制在±1.0mm范圍內,小于設計安裝±3.0mm的要求,降低了翻車機設備故障及維護工作量、提高了翻車機作業效率,消除了撥車機與翻車機撞車事故隱患。
以創新思維,解決極薄跑偏
軋鋼廠熱卷生產作業區甲班主要負責鋼坯加熱、軋制、卷取、取樣、運輸等工作,班組成員以問題為導向,以創新為抓手,以效益為目標,積極開展創新創效工作。
在極薄規格軋制中,尾部處于失張狀態,極易出現跑偏甩尾情況,是熱軋產線軋制過程的一大難點。班組成員通過不斷總結嘗試摸索出一套可以準確判斷,快速調整的極薄規格防甩尾操作方法,大幅提升了薄規格軋制穩定性,降低了軋制廢次降。
使用該方法后極薄規格軋制能力有效提升、軋制塊數大幅增加,甩尾切廢由80%減少至10%,減少軋廢損傷15.75萬元;減少輥印缺陷,降低質量損失18萬元;年經濟效益達23.58萬元。(秦革 李鵬 李慶 李瑩 李慶)