本報訊 截至4月中旬,中國寶武新鋼集團煉鐵事業部通過產線改善攻關,3條精益產線釋放出巨大潛能:2500立方米高爐作業區高爐綜合焦比與挑戰目標相比低4.3千克/噸鐵;化產作業區粗苯產量平均日產突破100噸關口;三燒作業區的轉鼓強度指標達到79.57%,3條產線均達到去年以來歷史最好水平,創建成效得到了創建機構與公司職能部門的肯定。
今年初以來,新鋼煉鐵事業部大力開展精益產線創建活動,把創建作為提高效益效率和降低成本的有效措施,在部屬20個作業區有的放矢推進現場精益、設備精益、生產精益、品質精益,并精心打造6條核心精益產線和7條關鍵精益產線。該部圍繞工作重點,成立創建工作組,制訂創建方案,明確職責和責任人,明確精益產線創建名稱;邀請創建機構專業老師到產線作業現場進行專項輔導,并加大對13條精益產線的宣傳力度,讓精益產線理念貫徹落實到每個員工的實際工作當中;圍繞精益產線創建中的重點、難點,積極展開產線改善攻關,要求各作業區對標找差,與歷史最好水平、同行先進水平相比,制訂趕超計劃與精益改善措施,想方設法提高設備作業率,減少各類故障、改進工藝流程、提升產品質量,完善降本增效措施,實現優質鐵水、優質成本、優質服務的目標。
在推進精益產線創建過程中,新鋼煉鐵事業部2500立方米作業區、三燒作業區、化產作業區等產線全線突擊,在困難和挑戰面前,表現出不服輸的拼勁、打不垮的韌勁,找準切入點,開展科技攻關。
該部2500立方米高爐作業區以低碳、低消耗、低排放為目標,開展了降低綜合焦比、降低煉鐵成本課題攻關,從原料、設備和操作入手,重點加強燒結礦質量管理,確保槽下篩分,減少入爐粉末,強化上下道工序溝通,根據原燃料質量變化,優化操作流程,提高煤氣利用率,使高爐綜合焦比在3月份達到了478.3千克/噸鐵,比挑戰目標還要低4.3千克/噸鐵。
該部三燒作業區針對“員工操作技能參差不齊,鈣質生石灰活性度不穩定、焦粉中固定碳含量波動、機頭除塵卸灰閥漏風”等影響產線轉鼓強度的因素,采取強有力的措施:嚴格執行生產操作標準化作業卡;密切跟蹤鈣質生石灰活性度;減少配碳波動;加強設備點巡檢,跟蹤煙氣入口氧氣含量,及時判斷漏風部位并封堵,從而確保了產線轉鼓強度穩步提高。
過去,該部化產作業區粗苯產線粗苯產量偏低,嚴重影響企業的效益。為提高粗苯產量、多創效益,該部化產作業區一是提高蒸汽壓力,二是減少和杜絕煤氣凈化系統蒸汽的跑冒滴漏,三是開展執行標準化作業培訓,四是針對洗苯面積不夠,增開洗苯塔,從而使化產這條產線粗苯日均產量突破目標102噸,3月份達到105噸。
截至目前,在新鋼煉鐵事業部已啟動82項專題改善中,已有30項專題改善取得成效,改善率達到36.58%。 (甘志鴻 萬新東)
《中國冶金報》(2023年05月09日 02版二版)