“實施技術改造后,鋼絞線中頻爐小車更加智能化?!苯?,在河鋼集團張宣科技鋼絞線產線,技術員周永利指著“中頻爐小車控制信號檢測裝置”,興奮地說。原來,這是機電公司“基層創新小組”不久前剛剛完成的一項技術創新。
中頻爐小車是鋼絞線在中頻爐進行穩定化熱處理的主要設備,行程有生產位和檢修位,日常生產時位于生產位,退到檢修位可實施維護檢修,由行走電機控制來實現兩個工位位置的切換運行,且兩個工位位置均有一個限位開關對中頻爐位置進行檢測,實現生產或檢修時的聯鎖控制。近日,兩工位出現檢測異常,且易發生小車主電路故障。
技術員周輝、付博和杜曉輝經過長時間反復觀察,重新設計了中頻爐小車控制信號檢測裝置。該裝置改變了限位開關位置,遠離冷卻水源。同時,將原限位行程開關改為接近開關,便于兩個工位的正常檢測。此外,將中頻爐小車的控制電路與主電路進行電氣隔離,確保工位開關出現故障不會引起主電路故障。這一技改徹底解決了生產過程中,冷卻水進入限位開關內部而引起設備故障,實現了檢測成功率100%目標。
據悉,去年以來,“創新小組”累計實施鋼絞線溫度檢測報警改造、收線輪收集散包速度調節優化等10項改造,累計創效達15萬余元。 (岳大旭)
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