今年以來,河鋼集團張宣科技環保中心以“一確保、四嚴控”為抓手,通過深入開展脫硫劑、氨水、工業水和電耗等關鍵指標“精準降耗”專題攻關,實現既定節能降本目標。1月份,噸球團礦脫硫劑、氨水、工業水消耗環比分別減少2.5公斤,0.37公斤,11.46公斤,電耗月環比降低4萬千瓦時,全月四項指標綜合降本38萬余元。
該中心將“節能、低耗”理念貫穿到日常工作每個環節,持續在提升科室、作業區成本自主管理意識和班組成本控制能力上做文章。為實現成本精準控制和產線達標排放“雙兼顧”,該中心確定“確保環保設備設施高效運行,嚴控脫硫劑、氨水、工業水、電耗”的“一確保、四嚴控”降成本路徑。在嚴控脫硫劑用量中,脫硫技術人員時刻關注工序原料結構變化情況,細致摸索變化過程中脫硫漿液PH值規律,在確保脫硫數據達標前提下,精準調整制漿密度,時刻將脫硫劑消耗量控制在最低水平;在嚴控氨水用量環節,對脫硝SCR多管除塵器煙道、東西耐熱風機及風機連接煙道進行整體保溫處理,充分降低溫度流失,確保催化劑工藝反應溫度始終保持在最佳范圍,滿足生產工藝要求,消除各類制約因素對降低氨水消耗量的制約;將嚴控工業水用量著力點放在“防損耗、防外排”上,通過進一步完善工業用水使用管理制度,對相關崗位循環泵冷卻水、石膏脫水皮帶沖洗水及真空泵密封水進行充分回收和二次利用,杜絕外排浪費。各作業區進一步完善管理制度,加強管路、閥門日常維護保養力度,嚴格杜絕跑冒滴漏造成水資源損耗浪費,確保每項節水措施落地見效;為最大限度嚴控電能消耗,該中心根據各作業區、班組生產特點,“量體裁衣”精準制定節電方案,并圍繞提高崗位工節電意識和操作水平上開展專題培訓;在工藝技術方面,通過優化100KW以上風機電機變頻調速、調節風門開口度等行之有效的具體舉措,進一步達到節電效果。(張強 陳東)