本報通訊員 魏永廣 王鋼柱
“331”,即三抓三提一降(三抓指抓好設備點檢、維護、潤滑;抓好設備臺賬,有記錄;抓好設備基礎管理,形成有效閉環管理。三提指提高檢修質量、維修效率;提高設備管理水平;提高燒結生產作業率1%。一降指降低設備維護成本,降低燒結備件材料成本0.6元/噸)設備管理模式,是新天鋼集團天鐵公司燒結廠申報的一項亮點管理模式?!?31”管理究竟發揮出了怎樣的作用?一組對比數字作出了很好的說明。2021年該廠設備事故率同比下降49%;設備創新改造完成27項,增效7004.40萬元。該公司燒結廠用事實證明:“331”設備管理模式強化了燒結設備管理。
小制度發揮大作用
為了提高設備管理水平,該廠出臺了一些小制度,它們在管理工作中發揮出了巨大作用。
該廠設備科有一張特殊的檢修表,這張表把檢修前、中、后的要求全部涵蓋:檢修前明確了誰負責哪些區域和項目,計劃完成時間;檢修中負責人盯守現場采取哪些措施,遇到哪些突發或疑難問題,如何解決;檢修后,對照項目,還有什么問題逐條標注清楚。就是這張檢修表,讓該廠檢修質量、效率、進度得到了有效保障。
應用在生產上的,同樣有不少小制度在發揮著事半功倍的作用。為了讓設備運行隨時處于受控狀態,每臺設備旁都設置了一個鐘表模型,崗位工和巡檢工要在規定時間內到崗位上撥動表盤,檢查設備,填寫記錄,就是這么一個小小的拔表盤制度,杜絕了崗位職工和巡檢工惰性巡檢現象,減少了設備事故的發生。
小改造創出大效益
致力于設備創新改造,讓老設備煥發新生機,提升設備智能化程度,一直是該廠提升設備管理努力的方向。
為了進一步實現通過設備創新改造助力提質增效,該廠從料場、到原料再到燒結,圍繞各個系統加強設備創新改造,解決生產制約瓶頸。
該廠先后對一料場、二料場堆取料機斗輪、回轉軸承、取料輪體等進行更換,對回轉減速機小齒裝配進行了改造,有效解決了小齒更換困難的問題,縮短了檢修周期,為生產贏得時間。該廠對二原料一號受料槽進行升級改造,在料槽底部安裝了粉塵加濕攪輪機,并且加高了受料槽欄板,使灰粉通過攪輪機注水攪拌后,通過皮帶直接到達配料系統。改造后的受料槽,可以讓瓦絲灰、除塵灰等循環物料直接進槽再利用,減少了揚塵,降低了成本。
在燒結系統,圍繞提產提質的大小改造項目更是可圈可點:利用新一燒(相對于老燒結機。天鐵公司在技改之后,稱新建的燒結機為新一燒)大修機會,該廠立足自身推進設備創新改造,將燒結機臺車長度由5米增加到5.4米,增加了燒結機有效燒結面積32平方米,點火器更新并加寬400毫米,進一步提升了產質量、優化指標;對環冷機改為新型轉臂式節能環冷機,為余熱發電高效利用創造了條件;對脫硝直燃爐進行改造,降低了自動熄火概率,進一步實現節能環保。為了進一步降低固耗,該廠四燒車間通過實施多點噴吹蒸汽提高料溫。在混合機、礦槽加裝蒸汽后,該車間又將蒸汽管道引至臺車布料區域后分流,并分別在疏料器、圓輥下料處、平料器前后部加裝開孔蒸汽管,成功實現了布料環節蒸汽多點噴射,將四燒混合料料溫提升到了70攝氏度以上,成功破解了混合料熱量低的難題,為進一步降低燒結工序能耗創造了有利條件,四燒每噸固耗比改造前至少降低1.0千克。同時,該廠還對四燒環冷翅片管進行改造;利用環冷余熱,加熱一混水箱熱水,再次將混合料料溫提高5攝氏度以上,年節約費用約100萬元。四燒燒結礦一皮帶改造有效解決了返礦率問題,讓四燒返礦率降低3.66%;對四燒一混給水系統進行改造,進一步穩定了混合料水分。
小細節省出大價錢
在設備日常管理中,該廠不斷從細節上強化節約。通過計劃檢修和加強設備點巡檢、專業檢查、維護保養來降低設備事故率,定期開展設備點檢、巡檢、設備專業檢查、設備廠長帶隊檢查等,對查出的2195項問題下發責任車間進行考核、整改;完成21個關鍵潤滑稀油站的油品、重點設備油脂化驗檢測工作,對全廠設備潤滑點進行了全方位檢查、更換油脂。一系列嚴謹措施,使2021年的設備事故率與2020年相比下降51%。
在降低設備費用上,通過改變皮帶規格型號,由原來的EP350調整為EP200,線層由7層調整為5層,上下膠由原來的7.5+1.5變為6+2;同時加強質量管控,引入抽樣檢驗手段,不定期對新到皮帶的各項參數進行檢驗,使皮帶費用同比降低225萬元,降低31.9%,通過更換同質量品牌油脂,混料機一年約節省費用12萬元,燒結機一年約節省費用2.43萬元。高效節能電機完成更換85臺,預計每年可節約50萬元。
《中國冶金報》(2022年1月11日 06版六版)