環保在線監測站房空調設新功能
1#、2#燒結脫硫和機尾除塵均為國控污染源監測點,目前,此4個在線監測站房內為普通空調,且不具備斷電自啟功能,一旦站房內空調電源閃斷,再次供電后空調將處于關閉狀態。監測站房內設備儀器運行散熱溫度較高,要靠空調控制溫度,一旦空調關閉,溫度升高,則極易造成在線監測設備過熱損壞,在線監測數據無法上傳,引發環保事故。為解決這一問題,維修車間員工集思廣益,在1#、2#燒結脫硫和機尾除塵4個在線監測站房空調內加裝斷電自啟模塊,并進行接線調試,當空調電源出現閃斷再次供電后,空調將在3分鐘之內自動重啟,使在線監測站房內始終保持舒適恒溫,延長環保設備使用壽命,消除環保事故隱患。
空氣炮自動控制改造出實效
燒結一次配料由料倉給料機下到皮帶秤,進行配料,由于氣候潮濕等原因料倉壁上容易粘料,需要空氣炮進行振打。原空氣炮設計均為手動操作,當崗位發現粘料后,才去現場手動開啟空氣炮,造成下料不穩定,影響燒結過程和燒結礦質量。針對此項難題,維修車間員工提出對一配料各個料倉空氣炮安裝脈沖控制儀,并敷設電纜進行安裝調試,使得空氣炮每隔10分鐘依次振動一次,循環往復,實現自動控制,避免了料倉粘料造成的下料不穩定的同時,大大降低了員工的崗位勞動強度。
主控畫面再添“新成員”
燒結配料系統生灰倉經常由于下料卡阻或稱重儀表死機,造成下料量反饋值靜止不變,即主控操作畫面顯示給定值和反饋值都正常,但實際不下料,從而造成配料事故,影響燒結過程和指標質量。為解決這一問題,維修車間儀表自動化小組通過反復觀察試驗發現,生灰倉在下料過程中,反饋值都伴隨有微小波動,如果反饋值突然靜止不變,則斷定下料異常。通過編制PLC程序和WINCC畫面,設定10分鐘內反饋值和給定值的累計誤差小于0.5噸,主控電腦就會發出聲光報警,可以斷定對應的料倉實際運行異常,主控工可及時發現問題,聯系崗位人員進行過程調整,消除配料事故隱患。(張 浩)