高爐風口加裝高清攝像儀 破瓶頸
該單位3#高爐共有26個風口,原僅靠人工肉眼通過窺視孔觀察爐內情況,且只能短暫觀察和判斷,不能連續進行觀測,容易導致高爐異?,F象不能及時發現。
為實時掌握爐內物料運行情況,該單位技術人員通過在高爐各風口安裝高清智能攝像儀,將實時錄制信號直接傳送至高爐主控室監視器。改造后,高爐操作人員無需走入現場,通過監視器便可實時監測風口內爐料的運動狀態、風口噴煤狀態,同時可在發現異常爐況后,及時調整操作參數,提前采取措施,確保爐況穩順。
高爐噴煤智能噴吹改造 保順行
1280 m3高爐噴煤采用手動噴吹方式,制粉噴吹站距離高爐約450米,且噴煤噴吹系統采用三罐并列、現用兩罐和下出料、總管加分配器的直接噴吹工藝。實際使用過程中,容易出現斷煤、空吹等現象。
為進一步實現智能自動化噴吹,工藝操作人員通過變更現場工藝管線和升級改造噴吹罐之間的互聯、智能噴吹軟件控制系統等措施,一舉實現了高爐操作人員輸入噴煤量,系統便自動完成噴吹效果。改造后,人員操作更加便捷,整個噴吹過程安全流暢,噴煤混壓穩定,且噴煤速率穩定誤差小于15%,小時噴煤量誤差控制在100Kg左右,為高爐“高效冶煉”奠定了堅實保障。
燒結機卸料車智能改造 提效率
該單位原燒結配料系統卸料小車靠接近開關實現定位,但在實際生產中,小車車載皮帶容易損壞接近開關,造成小車無法實現準確定位,導致混料事故發生。
結合實際生產需求,設備技術人員決定對配料系統卸料小車進行智能化改造,通過在卸料小車軌道加裝格雷母線定位系統和雷達料位計系統,并將卸料小車實時位置信號傳送至PLC控制系統,成功滿足了卸料需求,卸料小車行走全量程位置實現精確檢測。改造后,不僅可達到精準布料,杜絕了混料事故,而且進一步提高了工作效率,保障了安全生產,預計年可創效20萬元。 (黨偉)