密封改造換金山。漢鋼公司1#燒280㎡環冷機已使用多年,磨損嚴重、設備老化、故障較多,臺車本體、三角梁、臺車底部移動密封存在漏風、漏料、揚塵,影響環冷機冷卻效果,不利于環境保護。為此,公司將環冷機機械密封改為水密封,同時將現有的摩擦驅動改為齒銷傳動,并對環冷受料槽、回轉體、臺車等重點部位重新設計制作,實現環冷機節能環保、平穩運行。目前,該項目已完成前期立項審批等工作,即將進入實施階段。改造后環冷機漏風率將控制在5%以內,風機總功率預計降低50%以上,風箱風壓可達到2200Pa,不僅能進一步降低電耗,鎖住揚塵達到無組織排放要求,實現臺車滿料層運行,且環冷機余熱發電量、節電量將大幅提升,年創效成果顯著。
料場加蓋鎖揚塵。漢鋼公司現有1#、2#、3#及一次料場,分別用于堆放精礦粉、混勻礦、焦炭、落地球團礦等進廠原燃料,雖設有防風抑塵網、車輛清洗裝置、料場噴灑設施等設備,但因是露天堆放、汽車倒運,存在無組織排放現象,造成區域揚塵較大。為此,公司積極相應國家環保政策,改善區域環境,按照《鋼鐵工業調整升級規劃(2016—2020年)》要求,對各料場實施棚化、倉化改造,通過新建大跨度封閉料棚、回收沉淀池,增加堆垛取料抓斗、移動回轉式抓斗機等措施,減少挖機起垛和鏟車上料作業量。改造后,將有效降低工序成本和場內作業安全風險,增大現場汽運卸車作業面,從源頭上解決無組織排放揚塵污染問題。
工藝升級增效益。漢鋼公司1#高線目前主要產品為Φ6.0mm、Φ8.0mm、Φ10.0mm盤螺,在當前工藝、設備條件下,為保證鋼材性能合格,鋼中的合金加入量較高,造成噸鋼成本偏高,且軋制速度已達設計上限,不利于企業提質增效。為破解產能瓶頸、降低合金成本,公司通過對現有1#高線精軋后設備、出口水冷裝置重新布置,增設減徑機組,在軋制過程中同時使用水冷、風冷工藝,實現控軋控冷,進而實現熱機軋制生產工藝,減少合金含量、降低生產成本,提高產品性能,增強市場競爭力。目前,該項目已完成前期審批工作,改造后1#高線各規格軋制速度將提升13%以上,實現噸鋼成本再降低。(牛丹)